歷經兩年技術攻堅與四套工業場景驗證,成功研發出有機肥造粒尾氣處理獨家解決方案,一舉破解困擾行業十年的焦油堵塞、惡臭超標難題,實現RTO焚燒系統穩定運行超半年的突破性成果,創下全國首例長效運行紀錄。
傳統有機肥造粒尾氣成分復雜,高粘度焦油易造成RTO蓄熱體堵塞,導致設備頻繁停機清理,不僅運維成本居高不下,除臭效果也難以穩定達標。針對這一行業痛點,龍泰自研潔凈煤氣熱源驅動RTO工藝,從燃燒源頭斬斷焦油生成路徑;同時配套研發定制化抗粘結、抗堵塞蓄熱體,精準適配尾氣成分特性,徹底杜絕堵塞隱患。
該技術方案以“源頭凈化+精準適配”的主動治理思路,實現多重技術突破,無需頻繁停機維護,運維成本直降40%;模塊化設計適配不同規模生產線,兼具經濟性與實用性。余熱回收系統的搭載,更助力有機肥生產實現節能降耗,推動行業綠色升級。
從實驗室小試到工業級中試,從單套設備調試到四套案例穩定運行,龍泰研發團隊攻堅克難,針對有機肥造粒尾氣高溫、高濕、高粘度的特性,反復優化煤氣凈化工藝參數,打磨蓄熱體材質與結構設計。期間累計開展上百次模擬實驗,采集數千組運行數據,最終形成這套適配性強、穩定性高的專屬解決方案。
此次技術突破,不僅彰顯了江蘇龍泰在環保裝備領域的硬核研發實力,更為有機肥行業尾氣治理提供了全新技術范式,為我國農業綠色低碳發展注入強勁動力。